浙江至德鋼業有限公司是一家專業生產香蕉視頻app蘋果:不銹鋼管廠家,之前公司鋼管生產技術人員,闡述了氮氣吹掃留渣操作法有效的解決了石灰消耗高、過程易跑渣、渣中金屬液滴較多,渣鐵不容易分離造成放渣帶鐵,從而鋼鐵料消耗高,容易焊渣罐等問題,最終實現了降本增效的目的。浙江香蕉視頻app蘋果:不銹鋼管廠家下屬煉鋼分廠鐵水成分不穩定,波動較大,尤其是硅和磷含量遠遠超過正常范圍。為減少鋼中有害元素磷含量,提升品種鋼的質量,針對上述的鐵水條件,不銹鋼管廠家開展了轉爐特殊的留渣操作即雙渣留渣法,保證了煉鋼初期去磷,后期基本不回磷或少回磷效果,鋼水質量大大提高,同時又降低石灰單耗,降低生產成本。初期去磷后形成的泡沫渣,渣中金屬液滴較多,為減少倒渣帶來的鐵滴的損失,煉鋼總廠采取倒渣前用氮氣吹掃泡沫渣,減少渣中鐵滴的數量,間接提高了出鋼量,減少鐵損,相應降低了轉爐生產的噸鋼成本。


一、造(zao)渣方法(fa)的對(dui)比


 氧氣轉爐常用的造(zao)渣(zha)(zha)方法(fa)有:單(dan)渣(zha)(zha)法(fa)、雙渣(zha)(zha)法(fa)、留(liu)渣(zha)(zha)法(fa)三種,不銹鋼管廠家的雙渣(zha)(zha)留(liu)渣(zha)(zha)加氮(dan)氣吹掃是(shi)在留(liu)渣(zha)(zha)法(fa)基(ji)礎上加以改良(liang)的一種特殊(shu)的造(zao)渣(zha)(zha)方法(fa)。


1. 單渣法


 在吹煉(lian)過(guo)程中只造1次(ci)渣(zha),中途不(bu)倒渣(zha)、不(bu)扒渣(zha),直到吹煉(lian)終點出(chu)鋼。單渣(zha)操(cao)作工(gong)藝比較簡單,吹煉(lian)時間短,勞動條件(jian)好,易于(yu)實現自動控制。但僅限于(yu)鐵(tie)水(shui)硫(liu)磷含量(liang)低(di)、硅(gui)含量(liang)低(di)的條件(jian)下(xia)。對于(yu)高(gao)硅(gui)、高(gao)磷的鐵(tie)水(shui)就不(bu)太適用。


2. 雙(shuang)渣法


 在吹(chui)煉中期(qi)倒(dao)出(chu)或扒除1/2~2/3爐(lu)渣,然(ran)后加入渣料重新造渣的(de)方(fang)法為雙渣操作。采用雙渣操作可以在轉爐(lu)內保持(chi)最小的(de)渣量(liang),同時(shi)又能達(da)到(dao)較(jiao)高的(de)去除磷硫效率。但雙渣操作會延長(chang)吹(chui)煉時(shi)間,增加熱量(liang)損失,降低金屬收(shou)得率,不(bu)利(li)于自動(dong)控(kong)制,惡化勞動(dong)條件。


3. 留渣法(fa)


 將上爐(lu)終渣(zha)(zha)的(de)一部分或全部留在爐(lu)內給下爐(lu)使用。終點熔渣(zha)(zha)的(de)堿(jian)度高、溫度高,并且有(you)一定(TFe)含量(liang),留到下一爐(lu)有(you)利(li)于初期(qi)渣(zha)(zha)盡早(zao)形成,并且能(neng)提高前期(qi)去除磷硫的(de)效(xiao)率(lv),有(you)利(li)于保護(hu)爐(lu)襯,節省石(shi)灰(hui)用量(liang)。


4. 雙(shuang)渣留渣法


 將(jiang)上爐(lu)(lu)終點渣(zha)(zha)的(de)(de)(de)一(yi)部分(fen)或全部留(liu)(liu)(liu)在爐(lu)(lu)內(nei),然后在吹(chui)煉(lian)第一(yi)期(qi)結(jie)束時倒出(chu)來,重(zhong)新(xin)造渣(zha)(zha)。留(liu)(liu)(liu)渣(zha)(zha)雙渣(zha)(zha)法(fa)的(de)(de)(de)終渣(zha)(zha)一(yi)般有(you)高(gao)(gao)的(de)(de)(de)堿(jian)度和(he)(he)比較高(gao)(gao)的(de)(de)(de)∑(FeO)含量(liang)(liang),對鐵水具有(you)一(yi)定的(de)(de)(de)去(qu)(qu)磷和(he)(he)去(qu)(qu)硫能力,且本身(shen)還(huan)含有(you)大量(liang)(liang)的(de)(de)(de)物理熱。將(jiang)這種爐(lu)(lu)渣(zha)(zha)部分(fen),甚(shen)至全部留(liu)(liu)(liu)在爐(lu)(lu)內(nei),可(ke)以顯著加速(su)下(xia)一(yi)爐(lu)(lu)初(chu)期(qi)渣(zha)(zha)的(de)(de)(de)成渣(zha)(zha)過(guo)程,提(ti)高(gao)(gao)吹(chui)煉(lian)前(qian)期(qi)去(qu)(qu)磷和(he)(he)去(qu)(qu)硫率,節省石灰(hui)用(yong)量(liang)(liang)和(he)(he)提(ti)高(gao)(gao)轉爐(lu)(lu)的(de)(de)(de)熱效率,同時,對于(yu)轉爐(lu)(lu)剩鋼的(de)(de)(de)爐(lu)(lu)次(ci)采用(yong)留(liu)(liu)(liu)渣(zha)(zha)操作能避免(mian)焊(han)渣(zha)(zha)罐,并且回收(shou)鋼水,增(zeng)加金屬收(shou)得(de)率和(he)(he)減少能源浪費。這種方法(fa)特別適(shi)用(yong)于(yu)高(gao)(gao)硅、高(gao)(gao)磷的(de)(de)(de)鐵水。


二、氮氣(qi)吹掃留渣操作要(yao)點


1. 確定(ding)留渣量(liang)


 由于(yu)轉(zhuan)(zhuan)爐(lu)(lu)(lu)(lu)終(zhong)(zhong)點(dian)時的(de)(de)渣(zha)(zha)量(liang)(liang)(liang)受鐵水硅含量(liang)(liang)(liang)、物(wu)料加入量(liang)(liang)(liang)、終(zhong)(zhong)點(dian)含碳量(liang)(liang)(liang)等(deng)因素(su)影響,轉(zhuan)(zhuan)爐(lu)(lu)(lu)(lu)渣(zha)(zha)量(liang)(liang)(liang)一般在8~12噸(100t轉(zhuan)(zhuan)爐(lu)(lu)(lu)(lu)),生產(chan)中(zhong)爐(lu)(lu)(lu)(lu)長并(bing)不能完全掌握(wo)爐(lu)(lu)(lu)(lu)內渣(zha)(zha)量(liang)(liang)(liang)多少,渣(zha)(zha)量(liang)(liang)(liang)過大對于(yu)下(xia)(xia)爐(lu)(lu)(lu)(lu)的(de)(de)全渣(zha)(zha)量(liang)(liang)(liang)操作易發生跑渣(zha)(zha)、煙塵外溢等(deng)異常操作,所以要(yao)改變(bian)原有的(de)(de)盲目留渣(zha)(zha)轉(zhuan)(zhuan)化為控制終(zhong)(zhong)點(dian)渣(zha)(zha)量(liang)(liang)(liang),轉(zhuan)(zhuan)爐(lu)(lu)(lu)(lu)終(zhong)(zhong)點(dian)時要(yao)根(gen)據當前爐(lu)(lu)(lu)(lu)內的(de)(de)物(wu)料的(de)(de)加入量(liang)(liang)(liang),終(zhong)(zhong)點(dian)含碳量(liang)(liang)(liang)等(deng)因素(su)確定放渣(zha)(zha)量(liang)(liang)(liang),以利(li)于(yu)下(xia)(xia)爐(lu)(lu)(lu)(lu)留渣(zha)(zha)量(liang)(liang)(liang)合適。


 如(ru)果鐵水硅含(han)量超過0.5%,按硅含(han)量每增加0.1%,渣(zha)(zha)量增加0.6~1噸,預(yu)判渣(zha)(zha)量。如(ru)遇異常操作(zuo),如(ru)鐵水硅含(han)量大于0.7%或出鋼(gang)碳(tan)小(xiao)于0.05%時(shi),采用(yong)少留(liu)渣(zha)(zha)。在(zai)濺渣(zha)(zha)后目測爐內渣(zha)(zha)量在(zai)3~4t較(jiao)為(wei)合(he)適,同時(shi)要根(gen)(gen)據下一爐冶(ye)煉鋼(gang)種(zhong)是否合(he)適留(liu)渣(zha)(zha),在(zai)將進行相(xiang)應操作(zuo),在(zai)得知(zhi)鐵水成(cheng)分后,要根(gen)(gen)據鐵水成(cheng)分和廢鋼(gang)結構來確定留(liu)渣(zha)(zha)量。


2. 全留渣操作


 加完(wan)鐵水(shui)和廢(fei)鋼(gang)后,不(bu)加入任何溶劑,直接進行吹煉。全留(liu)渣(zha)可以有效的(de)減小(xiao)廢(fei)鋼(gang)對(dui)爐體的(de)沖(chong)擊。吹煉氧壓控(kong)制(zhi)在0.9~0.95MPa,機(ji)位控(kong)制(zhi)在1.8~2.6m之間(jian)。要求吹煉過程爐渣(zha)活(huo)躍,根據爐渣(zha)狀態調節機(ji)位,由于全留(liu)渣(zha)操作容易造成(cheng)打火困(kun)(kun)難,開吹需要大(da)氧壓控(kong)制(zhi)。因前(qian)期鋼(gang)渣(zha)分離較為(wei)困(kun)(kun)難,因此在放渣(zha)前(qian)的(de)一分鐘(zhong)內,保持爐渣(zha)處于活(huo)躍狀態大(da)的(de)同時,應利用(yong)氧氣采用(yong)較高機(ji)位吹掃渣(zha)面(mian)20~30秒。


3. 倒前期渣時機的控制(zhi)


 倒前期(qi)渣(zha)(zha)時(shi)機(ji)選擇非常重要,倒前期(qi)渣(zha)(zha)時(shi)間過早會降低脫磷效果,增加石灰、鐵(tie)損;時(shi)間過晚(wan),溫度升高碳(tan)氧激烈反應(ying)不(bu)易控制。時(shi)機(ji)選擇應(ying)根(gen)據各爐的(de)化渣(zha)(zha)效果隨爐而異,原則(ze)上是讓前期(qi)渣(zha)(zha)中氧化鐵(tie)有個前高后低的(de)變化過程。當硅(gui)(gui)錳氧化剛(gang)好結(jie)(jie)束此時(shi)提機(ji),渣(zha)(zha)中(FeO)含量(liang)最低,這樣就可減少放渣(zha)(zha)造成的(de)鐵(tie)損。倒前期(qi)渣(zha)(zha)時(shi)機(ji)一般(ban)與硅(gui)(gui)錳氧化結(jie)(jie)束、鐵(tie)水的(de)條件有著直接的(de)關系。鐵(tie)水硅(gui)(gui)含量(liang)高,硅(gui)(gui)錳氧化結(jie)(jie)束時(shi)間長,則(ze)倒前期(qi)渣(zha)(zha)時(shi)間延長。


4. 機位的控制與氮氣吹掃控制


 a. 機位控(kong)制(zhi)


  放(fang)渣(zha)的爐次打著火后,迅(xun)速(su)降機(ji)處于低(di)機(ji)位以加強(qiang)熔池(chi)攪拌,放(fang)硅的爐次的機(ji)位可適當高些,促進熔池(chi)快速(su)形(xing)成爐渣(zha)覆蓋,有利(li)于爐渣(zha)的放(fang)出。


  b. 氮氣吹掃控(kong)制


  為便于(yu)渣(zha)(zha)(zha)鐵分(fen)離,目測為倒爐(lu)(lu)至60度(du)出(chu)渣(zha)(zha)(zha),出(chu)渣(zha)(zha)(zha)時(shi)(shi)渣(zha)(zha)(zha)流沒(mei)有(you)鐵花為放(fang)渣(zha)(zha)(zha)情(qing)況良好,但平時(shi)(shi)提機(ji)放(fang)渣(zha)(zha)(zha)時(shi)(shi),爐(lu)(lu)渣(zha)(zha)(zha)中大量的(de)(de)金屬(shu)液滴會隨爐(lu)(lu)渣(zha)(zha)(zha)放(fang)出(chu),造成(cheng)放(fang)渣(zha)(zha)(zha)時(shi)(shi)紅煙四(si)起,有(you)金屬(shu)花。如果此時(shi)(shi)倒掉(diao)會造成(cheng)渣(zha)(zha)(zha)中金屬(shu)的(de)(de)嚴重損失,為減少金屬(shu)損失,生(sheng)產中采(cai)用提機(ji)放(fang)渣(zha)(zha)(zha)前1左(zuo)右(you)(you)分(fen)鐘(zhong)向渣(zha)(zha)(zha)中直接吹(chui)掃(sao)氮(dan)(dan)氣(qi),氮(dan)(dan)氣(qi)壓力(li)一般10MPa,但遇(yu)到氮(dan)(dan)氣(qi)壓力(li)低(di)時(shi)(shi)則(ze)延(yan)長(chang)吹(chui)氮(dan)(dan)時(shi)(shi)間,長(chang)則(ze)2分(fen)鐘(zhong)以上。在生(sheng)產中吹(chui)氮(dan)(dan)氣(qi)機(ji)位控制在距液面5米左(zuo)右(you)(you)效果較好,氮(dan)(dan)氣(qi)壓力(li)根(gen)據總管(guan)壓力(li)越(yue)高越(yue)好,吹(chui)濺到爐(lu)(lu)口可見爐(lu)(lu)渣(zha)(zha)(zha)顆粒蹦(beng)起時(shi)(shi)抬機(ji)放(fang)渣(zha)(zha)(zha),時(shi)(shi)間大約是(shi)1左(zuo)右(you)(you)分(fen)鐘(zhong),使爐(lu)(lu)渣(zha)(zha)(zha)中的(de)(de)金屬(shu)液滴有(you)充分(fen)的(de)(de)時(shi)(shi)間通過渣(zha)(zha)(zha)層向鋼(gang)液中轉(zhuan)移,能有(you)效的(de)(de)促進(jin)渣(zha)(zha)(zha)鐵分(fen)離。


三、氮氣吹(chui)掃留渣(zha)操作法(fa)應用效果


  通(tong)過(guo)氮氣(qi)吹掃(sao)留渣操作(zuo)方法即可(ke)有效去(qu)磷,又(you)可(ke)節(jie)約石(shi)灰噸(dun)鋼(gang)用(yong)量,同時(shi)減少(shao)惡(e)劣鐵(tie)水(shui)條(tiao)件而(er)造成的(de)渣中帶鐵(tie)問(wen)題,有效的(de)降低(di)鋼(gang)鐵(tie)料(liao)消耗,通(tong)過(guo)試驗標定每爐減少(shao)帶鐵(tie)0.3噸(dun)左右。全年(nian)效益=年(nian)出鋼(gang)爐次(ci)*放渣比(bi)例*0.3*鐵(tie)水(shui)單價=22000*5%*0.3*2200=72.6萬。實際(ji)上(shang)正常(chang)鐵(tie)水(shui)條(tiao)件目前也采用(yong)氮氣(qi)吹掃(sao)這種留渣操作(zuo),其效益遠超于(yu)上(shang)述結果。


四、結論


  氮氣(qi)吹掃留渣(zha)操作該措施有效的解決了(le)不銹鋼管廠(chang)家生產過程中的高(gao)硅(gui)鐵水冶煉(lian)熔(rong)時長、冶金石灰溶劑消耗高(gao)、過程易跑渣(zha)、渣(zha)鐵不容易分離造成放渣(zha)帶鐵,從而鋼鐵料消耗高(gao),容易焊渣(zha)罐等(deng)問題(ti),最終實現(xian)了(le)降本增效的目的。